寶鋼N_2煉鋼煤氣冷卻高壓水回流系統(tǒng)節(jié)能改造
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以寶鋼N2煉鋼煤氣冷卻高壓水回流系統(tǒng)節(jié)能改造及自動回流裝置性能檢測系統(tǒng)為研究對象,通過對高壓水循環(huán)控制系統(tǒng)的自動回流閥組動態(tài)特性分析證明,該裝置將流量感應(yīng)、止回、旁路控制及多級降壓等控制功能集于一體,使復(fù)雜的旁通回流系統(tǒng)得到合理簡化,且調(diào)節(jié)平緩,有效保證泵的正常工作流程,避免了大流量空排,達(dá)到了節(jié)能與安全運(yùn)行。經(jīng)高壓供水系統(tǒng)動態(tài)特性分析及多項(xiàng)節(jié)能改造的應(yīng)用實(shí)踐證明,閥組完全達(dá)到了設(shè)計和現(xiàn)場運(yùn)行工藝流程所要求的各項(xiàng)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性能指標(biāo)。
寶鋼N_2煉鋼與焦化工程給水系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造
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討論了寶鋼n2煉鋼煤氣冷卻高壓給水流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)的控制過程,通過自動回流閥組系統(tǒng)動態(tài)特性試驗(yàn)研究,并根據(jù)企業(yè)多項(xiàng)節(jié)能技術(shù)改造實(shí)踐和現(xiàn)場長期運(yùn)行使用情況,分析了自動回流閥組系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用前景及其社會經(jīng)濟(jì)效益。
高壓變頻器在高壓水除鱗系統(tǒng)節(jié)能改造中的應(yīng)用
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在舞鋼4100mm寬厚板生產(chǎn)線高壓水除鱗系統(tǒng)的節(jié)能改造中,為了最大限度減少除鱗泵數(shù)量、縮短電機(jī)工頻運(yùn)轉(zhuǎn)時間和降低電耗,選用了西門子高壓變頻器,并結(jié)合plc控制器進(jìn)行控制程序的設(shè)定和修改,在保證除磷效果的同時節(jié)約了能源。
冷卻水循環(huán)系統(tǒng)節(jié)能改造
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以生產(chǎn)水作為冷卻水對熱電汽輪機(jī)、酸站閃蒸裝置直接冷卻,使用后的冷卻水用于制作工藝軟水,再用工藝軟水冷卻空壓機(jī)和制冷機(jī),提高工藝軟水溫度后再送往工藝車間。減少了用于設(shè)備冷卻的生產(chǎn)水用量和節(jié)約了用于加熱工藝軟水的蒸汽用量。
轉(zhuǎn)爐煉鋼系統(tǒng)水泵節(jié)能改造實(shí)踐
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在保證原循環(huán)系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)不降低的前提下,轉(zhuǎn)爐煉車間通過更換12臺高效水泵,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平均節(jié)電率30%以上,同時優(yōu)化了原系統(tǒng)的故障率、提升供轉(zhuǎn)爐煉的安全性和可靠性,達(dá)到煉鋼節(jié)能減排的目的。
萊鋼供水系統(tǒng)節(jié)能改造分析
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4.7
對萊鋼供水系統(tǒng)進(jìn)行了分析研究,通過設(shè)備改造、技術(shù)優(yōu)化和加強(qiáng)管控等多種措施,降低了供水系統(tǒng)綜合電耗和過程損耗。
高爐煤氣洗滌水系統(tǒng)工藝節(jié)能改造
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針對高爐煤氣洗滌水系統(tǒng)存在的能源浪費(fèi)情況,提出了增加變頻調(diào)速系統(tǒng)和對其系統(tǒng)工藝進(jìn)行改造的方案并敘述了實(shí)施過程,使此次改造達(dá)到了節(jié)約能源的最佳效果。
寶鋼特鋼煉鋼廠60噸產(chǎn)線節(jié)能改造項(xiàng)目降耗成效明顯
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寶鋼特鋼煉鋼廠60噸產(chǎn)線烘烤器節(jié)能改造項(xiàng)目自去年年底竣工投入生產(chǎn)以來,天然氣消耗明顯降低:今年前四個月烘烤天然氣噸鋼平均消耗比改造前下降2立方米,經(jīng)測算全年將降低天然氣消耗約32萬立方米。
分壓式供水在冷卻循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能改造中的應(yīng)用
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介紹冷卻循環(huán)水系統(tǒng)采用分壓式供水的原理和應(yīng)用案例,這是循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能改造的一種新方法。案例表明,通過對循環(huán)水系統(tǒng)不同高度的換熱裝置進(jìn)行分壓供水,可以達(dá)到可觀的節(jié)能效果。
寶鋼2號高爐余熱回收裝置節(jié)能改造實(shí)踐
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簡要介紹了分離式熱管換熱器的工作原理和流程,分析了寶鋼2號高爐余熱回收裝置運(yùn)行現(xiàn)狀,闡述了對其進(jìn)行整體改造的必要性和緊迫性。介紹此次余熱回收裝置整體改造主要內(nèi)容和實(shí)施過程,整體擴(kuò)容更換分離型熱管式余熱回收裝置、共計3套(空氣、煤氣、煙氣)換熱器。每套換熱器換熱片由原來的8組增加到12組,同時更換3個煙氣系統(tǒng)的閥門。改造歷時78天,比計劃工期大大提前。余熱回收換熱效果顯著改善,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
寶鋼2號高爐余熱回收裝置節(jié)能改造實(shí)踐
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簡要介紹了分離式熱管換熱器的工作原理和流程,分析了寶鋼2號高爐余熱回收裝置運(yùn)行現(xiàn)狀,闡述了對其進(jìn)行整體改造的必要性和緊迫性。介紹此次余熱回收裝置整體改造主要內(nèi)容和實(shí)施過程,整體擴(kuò)容更換分離型熱管式余熱回收裝置、共計3套(空氣、煤氣、煙氣)換熱器。每套換熱器換熱片由原來的8組增加到12組,同時更換3個煙氣系統(tǒng)的閥門。改造歷時78天,比計劃工期大大提前。余熱回收換熱效果顯著改善,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
除鱗高壓水系統(tǒng)節(jié)能措施.
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除鱗高壓水系統(tǒng)節(jié)能措施.
紅鋼軋鋼廠高爐煤氣管網(wǎng)節(jié)能改造??
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通過對紅河鋼鐵有限公司70000m3高爐煤氣柜管網(wǎng)及加壓站系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)研,進(jìn)行理論計算與分析,確認(rèn)該系統(tǒng)存在優(yōu)化空間,提出利用高爐煤氣系統(tǒng)壓力直接給軋鋼車間輸送煤氣,停止加壓站運(yùn)行,從而達(dá)到節(jié)能、增效的雙重目的,實(shí)踐證明,節(jié)能效果十分顯著。
水鋼高爐煤氣洗滌系統(tǒng)的改造
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為配合水鋼高爐爐頂余壓回收透平發(fā)電裝置(trt)的建設(shè),對高爐煤氣洗滌系統(tǒng)進(jìn)行了改造。經(jīng)過1年多的運(yùn)行,高爐煤氣洗滌系統(tǒng)及trt運(yùn)行正常,凈煤氣含塵量小于10mg/m3,改造效果良好。
水煤氣裝置高壓水罐穩(wěn)壓系統(tǒng)的改進(jìn)
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目前,全國煤氣行業(yè)普遍用空氣壓縮機(jī)做為水煤氣爐自控系統(tǒng)高壓水的補(bǔ)壓裝置,但是設(shè)備選價較高,約1.2萬元,而且操作比較繁瑣,操作工稍不注意,就會造成高壓水倒灌入空壓機(jī)的事故。我們通過多次實(shí)驗(yàn)認(rèn)為,用充氣氣球放至高壓水罐內(nèi),可代替空壓機(jī)工作,這樣既省工,又省料,而且便于操作,有推廣價值。
蒸汽系統(tǒng)節(jié)能改造分析
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介紹了泰山石化公司原蒸汽系統(tǒng)的弊端,改造的目的,影響蒸汽準(zhǔn)確計量的因素,流量計選型的依據(jù),實(shí)現(xiàn)精確計量的方法,保障了公司用氣及港區(qū)供暖,降低運(yùn)營成本。
工廠照明系統(tǒng)節(jié)能改造
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節(jié)能降耗利國利企,本文針對天然氣處理廠第三氣體處理廠裝置區(qū)照明設(shè)備多、設(shè)備老化及耗能高等問題,提出了改善線路供電質(zhì)量、提高功率因數(shù)、照明控制智能化等措施來對工廠照明系統(tǒng)進(jìn)行改造,以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
氨合成系統(tǒng)節(jié)能改造研究
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目前,大型低壓合成氨流程已是非常成熟的工藝,生產(chǎn)中存在一系列的放熱反應(yīng),如何利用反應(yīng)副熱來優(yōu)化流程,以
風(fēng)機(jī)系統(tǒng)節(jié)能改造研究
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本文針對目前風(fēng)機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行了深入分析,并提出了具體的解決方案。
換熱站定壓補(bǔ)水系統(tǒng)節(jié)能改造效果分析
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目前常用的換熱站定壓補(bǔ)水系統(tǒng)有以下兩種:一是采用回水總管上電接點(diǎn)壓力表通過高、低限輸出信號傳遞給配電柜來控制工頻補(bǔ)水泵的啟停,另一種是通過回水總管上的壓力變送器傳遞電信號控制補(bǔ)水泵的變頻器,也就是:壓力越高,變頻器輸出頻率越低。前兩年我站聘請中國自動化控制公司通過技術(shù)改造將部分采用第一種控制方式補(bǔ)水的站點(diǎn)改成了第二種方式變頻補(bǔ)水系統(tǒng).改造后補(bǔ)水泵的運(yùn)行功率、耗電量均有所降低。為了進(jìn)一步節(jié)能,我查閱大量技術(shù)資料和以往的運(yùn)行數(shù)據(jù),根據(jù)每個換熱站的實(shí)際補(bǔ)水量和回水壓力定出了新的補(bǔ)水泵型號,在第二種方式的基礎(chǔ)上形成了第三種方式,就是將原來的大功率多級補(bǔ)水泵改為新選定的小功率多級補(bǔ)水泵,電路部分不用改,只是接線端子稍作改變。改造后起到了良好的節(jié)能效果,文章中對以上三種定壓補(bǔ)水方式的效率、功率、電能耗量進(jìn)行了比較分析,并配有相關(guān)圖表和理論推導(dǎo)公式。
養(yǎng)老院系統(tǒng)節(jié)能改造簡介
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--1 一.關(guān)于我們 我們針對養(yǎng)老院項(xiàng)目,有一整套完善的節(jié)能運(yùn)作體系,在保證養(yǎng) 老院內(nèi)部舒適度的同時,來降低整體的能源消耗,使養(yǎng)老院更具市場 競爭力,同時也響應(yīng)國家節(jié)能減排的號召。針對現(xiàn)有情況,我們的節(jié) 能建議來自三個方向: 1.對于既有養(yǎng)老院,我們針對中央空調(diào)設(shè)備、電或燃?xì)忮仩t及水泵 系統(tǒng)等進(jìn)行優(yōu)化控制,利用我們自主研發(fā)的?westar節(jié)能策略進(jìn) 行科學(xué)的優(yōu)化控制,使主機(jī)在最優(yōu)的狀態(tài)下運(yùn)行。根據(jù)我們以往 眾多的成功案例分析,中央空調(diào)冷機(jī)節(jié)電率在20%-45%;鍋爐節(jié) 氣率在15%-25%;水泵節(jié)電率在30%-45%。 2.對于新建養(yǎng)老院,我們提供一站式的能源站托管服務(wù),從能源站 的投資、運(yùn)營及其后期的管理,同時配以太陽能、空氣、地源熱 泵為輔助能源的一套綜合能源利用系統(tǒng)。可以提升老人住宅的舒 適度品質(zhì),并節(jié)省物業(yè)運(yùn)營費(fèi)用30%~50%。 3.對于養(yǎng)老院的統(tǒng)一管理
寶鋼燒結(jié)系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保綜合改造工程建成投產(chǎn)
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2013年11月13日,寶鋼燒結(jié)系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保改造工程正式建成投產(chǎn)。新建成的600m2大型燒結(jié)機(jī)年產(chǎn)燒結(jié)礦667萬t以上,是寶鋼股份為提升燒結(jié)工序競爭力,使燒結(jié)工序更為綠色環(huán)保的重要措施。
寶鋼2050熱軋電氣室空調(diào)冬季冷卻水供冷節(jié)能改造
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熱軋電氣室空調(diào)需要全年供冷。冬季采用冷卻塔代替冷水機(jī)組直接為空調(diào)供冷水的節(jié)能措施,在寶鋼股份自備電廠(采用閉式冷卻塔)的水系統(tǒng)已經(jīng)成功運(yùn)行2年,效益顯著。主要介紹了開式冷卻塔水系統(tǒng)節(jié)能措施改造的技術(shù)難點(diǎn)、解決方法、試驗(yàn)效果以及進(jìn)一步完善方案。
污水處理廠污泥回流系統(tǒng)的控制
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介紹了三峽庫區(qū)涪陵污水處理廠的概況及采用的分點(diǎn)進(jìn)水倒置a2/o工藝的特點(diǎn)和原理。該工藝中對污泥回流系統(tǒng)的控制是除磷脫氮最關(guān)鍵的因素。結(jié)合該廠運(yùn)行實(shí)際,對污泥回流系統(tǒng)的控制作了一些探討,建議依據(jù)污泥的最低沉降比來確定回流比、用污泥齡控制剩余污泥排放量。
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職位:市政工程材料員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林